
Когда ищешь производителя ротора НД турбины, сразу упираешься в парадокс: все хотят делать сложные узлы, но единицы понимают физику усталости лопаток после 3000 циклов 'газ-стоп'. Наш опыт с ООО 'Дунгуань Кэхуатун Электроника Технологии' начался с провального тендера на ремонт Т-70 – китайские аналоги тогда сыпались по стыковым соединениям, но их техотдел прислал расчёты вибронагрузок, которые совпали с нашими полевыми замерами с погрешностью 2.7%.
Сплав ЭИ698 до сих пор считается эталоном, но его вязкость падает при сверхзвуковых оборотах – помню, как на ТЭС-24 пришлось экстренно менять ротор низкого давления из-за трещин в зоне перехода лопаток первой ступени. Китайские коллеги из DGKHT предложили модификацию с добавлением рения, но стоимость выходила за рамки ремонтного цикла.
Их лаборатория на https://www.dgkhtparts.ru ведёт статистику отказов по температурным режимам – редкий случай, когда производитель публикует данные по деформациям после 15 000 моточасов. В прошлом квартале мы переняли их методику контроля шероховатости шеек подшипников – прирост моторесурса составил 18%.
Критично важно: при заказе ротора низкого давления турбины всегда запрашивайте протоколы ультразвукового контроля поперечных сечений – у 'Дунгуань Кэхуатун' это делают на этапе фрезеровки заготовки, а не готового изделия.
На АЭС в Калининграде столкнулись с классической ошибкой: монтажники использовали динамометрические ключи с погрешностью 12% при сборке опорного диска. Вибрация нарастала по экспоненте после 2400 оборотов – пришлось останавливать блок на 73 часа.
Спецы из DGKHT прислали калиброванное оборудование и методичку по температурной компенсации стяжных болтов – оказалось, при нагреве до 400°C нужно увеличивать момент затяжки на 23 Н·м. Такие нюансы обычно узнаёшь только после аварии.
Их отдел прецизионной обработки сейчас экспериментирует с лазерной подгонкой лопаток – пробная партия для ГТЭС-16 показала снижение биения на 0.03 мм. Но технология сыровата – при термическом ударе появляется люфт в пазах.
Заказывали в 2022 году комплект роторов для Ка-226 – при транспортировке через Казахстан контейнер попал под дождь, и на бандажных кольцах появились точечные коррозии. Пришлось организовывать сухую сборку в ангаре с контролем влажности – дополнительные 14% к стоимости.
DGKHT разработали многослойную упаковку с силикагелевыми карманами – теперь используем её для всех критичных узлов. На их сайте https://www.dgkhtparts.ru есть калькулятор условий хранения – вводишь параметры среды, получаешь рекомендации по консервации.
Важный момент: при длительном складировании ротор низкого давления нужно проворачивать каждые 72 дня – иначе происходит 'прикипание' подшипников скольжения. В техзадании 'Дунгуань Кэхуатун' это прописывают отдельным пунктом.
На модернизации Т-100 в Уфе пытались установить китайский ротор без адаптации маслосистемы – результат: задиры на цапфах через 800 моточасов. Ошибка в расчёте зазоров – всего 0.05 мм, но при тепловом расширении этого хватило для клина.
Инженеры DGKHT прислали перерасчёт с учётом вязкости нашего масла И-20 – пришлось менять профиль канавок. Зато теперь этот кейс есть в их базе решений для дроссельных систем.
Заметил тенденцию: их отдел R&D специально изучает совместимость с советскими турбинами – видимо, ниша действительно перспективная. На последней выставке в Шанхае показывали ротор для ГТ-25 с гибридными подшипниками.
В 2020 году считали целесообразность восстановления ротора гидротурбины – выходило 65% от нового. Но 'Дунгуань Кэхуатун' предложили технологию наплавки с последующей криогенной обработкой – сократили стоимость до 41% с гарантией 3 года.
Ключевым стало использование их станков с ЧПУ для фрезеровки лабиринтных уплотнений – точность 4-го класса против нашего 2-го. Ресурс вырос на 15 000 часов против плановых 8 000.
Сейчас они тестируют композитные бандажи для ротора низкого давления турбины – обещают снизить массу на 17% без потерь прочности. Но пока данные испытаний выглядят слишком оптимистично – ждём результаты натурных тестов.
За последние 5 лет на нашем предприятии не приняли ни одного конструктора моложе 30 лет. DGKHT решают проблему через стажировки – присылают своих технологов на монтажные работы. В прошлом месяце их специалист по вибродиагностике за 2 дня нашёл неучтённый резонанс в приводе генератора.
Их образовательные программы на https://www.dgkhtparts.ru/info содержат реальные кейсы – например, расчёт термонапряжений при обледенении лопаток. Таких практических данных нет даже в отраслевых справочниках.
Планируем совместный проект по подготовке механиков – их методика сборки роторной группы с контролем биения по 5 точкам даёт стабильное улучшение КПД на 1.8-2.3%.